测硫仪的故障现象以及其原因和处理方法 1、空气净化装置:包括一个流量计、两个玻璃管、一个气泵和连接软管。 (1).流量计:由于其进出口与干燥管相连,气路可能被干燥管内的硅胶颗粒堵塞,导致气流不稳定或无法调节规定流量;或者进入灰尘和水分的结合,会对小浮子造成很大的阻力,也会造成流量不稳定或无法调节;它本身的损坏,如内部气路密封不严,针阀也会造成流量不可调或不稳定。 (2) 玻璃管:下端填充脱脂棉。分别盖住上下气孔,以免内容物被吸入连接管,堵塞气路。如果本身有小裂缝,可以用专用胶水密封。一旦硅胶*变色,应及时更换。 (3)气泵:原理是两个皮杯在电磁作用下往复运动,产生气动力。它的故障一般是由于两个皮杯破裂造成的。如果杯子坏了,泵送力会减小,这意味着流量计的浮子不断下落,流量不稳定,与1和2相同。 (4)橡胶管:容易老化,导致系统泄漏,流量不稳定。 上述故障的表现是一样的。每次测试要进行的检漏工作都是针对他们的(当然也包括电解池),并反映在制样结果上,这些都使测量结果不稳定、波动。低的。 2. 电解槽 (1)电解槽顶盖要拧紧,密封圈要老化,各进出料口的胶水会成为漏气的原因。 (2)电解槽内有四个极片,一组两个小,一组两个大的为指示电极,即电解电极。指示电极的作用是感应电解液的滴定情况,进而控制电解电极的滴定。如果任何一个电极出现故障,实验将无法进行。因此,必须保证四极片表面清洁,密封胶不得开裂。 如果指示电极片与其引线断开(如密封胶破裂时),电解电极将继续电解,不能停止。电解液变红,屏幕快速计数(即使没有放置煤样),其表面粘性污染也是如此:如果电解电极极片与其引线断开,在制样过程中电解液会越来越白,但屏幕永远不会计数,相当于电解开关处于闭合状态。表面粘连表现为电解延迟,即在液体很白时突然开启电解,测量结果严重偏低且不稳定。 处理方法:如果表面有粘性,可以清洗。如果断胶,清除残胶,拆下连接极片的塑料管,清洗内壁,更换腐蚀的引线部分,重新焊接,封胶,不要封裂,因为电解液可能有内部堆积,引线已被腐蚀,与极片不导电。 (3)电解槽的引出插头和机器上的插座随着时间的推移氧化松动。松动引起的故障现象与极片被污染或开路相同。插头可以镀上一层薄薄的焊锡,去除氧化层,增加插头和插座的密封性,也可以直接焊接到机器中的相应点上。 3、搅拌器: 其原理是利用旋转磁场带动电解槽内的磁力搅拌棒旋转。如果搅拌器的磁场减弱或电机速度减慢,则搅拌速度相应减慢。搅拌棒磁力消失是搅拌失步现象的常见原因,可更换或磁化。搅拌速度越快,越有利于SO2水合物滴定的均匀。如果搅拌速度过低,也是导致测量结果不理想的原因之一。如果搅拌器在实验中停止,则会发生过度电解。 4、燃烧炉部分: (1)热电偶的正确安装非常重要。向下插入直到碰到硅碳管,然后退回。 2毫米。距离越远,仪表显示值低于实际炉温 如果温度没有上升到设定温度(实际炉温已经达到)或上升到设定℃,控制精度不好,温度控制点波动几十度甚至上bai度:如果热电偶接触到硅碳管,当温度升高到高温时,硅碳管会有漏电流进入机器,导致显示温度波动很大,直线下降甚至出现负温(由于热电偶的返回,温度下降时会出现负温)。微分),严重损坏仪器电路的温度部分。温度控制异常,炉温过高(远高于1050℃)的现象是:往炉里看,不再是正常的红灯,而是变白了,往往造成石英舟粘在还原剂上,减速机烧伤严重。如果将煤样送入煤样中,会发现煤灰已经在瓷舟上融化,刮不下来。根据实际情况调整热电偶位置或调整设定温度。如果热电偶连接不好或内部电路开路,硫表显示1,表示超量程:如果热电偶短路,仪表将一直显示室温。 (2) 还原器为样品的密闭燃烧室,保证燃烧产生的SO2气体在气泵的作用下全部进入电解槽。如果出现裂纹或断裂,会导致含硫气体逸出,使测量结果严重偏低且不稳定。炉口紧固螺丝,拔出检查。 (3) 10Ω是调试硅碳管时的最佳值。电阻值过大或过小,最大加热电流都会变小,自然老化后,电阻值会变大。表现为加热时间变长或设定温度无法升高:此时炉流模拟显示灯无法到达9或10灯位。处理方法一般是更换,判断时可以测量电阻值。 |